
改革开放30年来,潮州陶瓷从上个世纪80年代初的几家国营陶瓷厂起步,发展到去年产值超过200亿元、出口6.7亿美元的支柱产业,潮州市也成为目前国内规模最大的陶瓷产区之一。本栏目今晚起出系列报道《“中国瓷都”的前世今生》,探寻潮州陶瓷30年来不寻常的发展之路。据统计,陶瓷烧成环节的能耗成本约占总成本的一半左右,每一次窑炉的变革都引发了陶瓷产业一次新的飞越。今晚,我们追寻潮州陶瓷窑炉的变迁,一起感受30年来潮州陶瓷生产翻天覆地的巨变。潮州是中国陶瓷文化发祥地之一,唐宋时期以潮州东郊笔架山的“龙窑”最为密集。千年窑火相传,直到上世纪八十年代,潮州众多陶瓷厂仍沿用这一古老的技术。30年后,曾经盛极一时的“龙窑”早已成为历史。记者:经过几番周折,我们终于在凤塘镇后陇村寻找到这座已经废弃多年的“龙窑”。龙窑的窑体非常大,入口处有一人多高,我们进去看看。龙窑50多米长,2米多宽,这里以前一次能烧几千件瓷器。站在这里,不难想象当年窑火通红的劳动场面,也感受着30年来潮州“窑炉革命”的沧桑巨变。跟龙窑打了一辈子交道的瓷窑老师傅苏启旭告诉记者,当年点火开窑时,12个工人要花一天多的时间才能把窑装满,光烧火这道工序就需要8个工人轮班伺候。瓷窑老师傅 苏启旭:龙窑要在窑头烧起,烧24个小时后,来上面一个仓一个仓烧上去,大约全窑烧80多个小时,烧松尾一窑要3万斤左右。烧窑靠天吃饭,下雨天柴火被打湿的时候,一个仓就要烧十几个小时,再加上火候难以控制,烧成效率低,成品率往往只有五、六成。 
瓷窑老师傅 苏启旭:龙窑以前是没有仪器的,全靠人的肉眼和师傅的经验来操作,如果经验不足,有时整窑全都烧坏了,如果窑头烧不透,太快了就会爆瓷胚,就全部爆裂掉。到了上个世纪80年代中期,龙窑逐渐被以煤、原油为燃料的倒焰窑、隧道窑所取代,虽然成品率能提高到70%左右,但燃煤、燃油却带来了严重的空气污染。为解决污染和燃料短缺的问题,1990年前后,枫华陶瓷公司从境外引进了潮州第一条燃气梭式窑,这在当时引起了很大的轰动。枫溪立即组织力量攻关,研制适应潮州实际的梭式窑。那时条件简陋,研发难度非常大,年轻的郭俊平作为技术骨干接受了这项几乎不可能完成的任务。市窑炉窑具研究所所长 郭俊平:三几个人白天干、晚上干,没找出原因和结论怎么都停不下来,常常是工作到凌晨两、三点,进行反复试验,逐步烧到三几个算是好的产品,这样就看到很大的希望,好像夜里看到了星星、看到了火光。这一点火光点亮了郭俊平的希望,也照亮了潮州陶瓷的未来。经过一年多的技术攻关,第一条适应潮州本土的梭式窑自制成功,彻底改变了燃煤、燃油等高污染、高耗能的陶瓷生产方式,也使原本动辄几十个小时的烧成时间缩短到10个小时以内,成为潮州陶瓷发展史上的一个里程碑。市窑炉窑具研究所所长 郭俊平:在当初用这样的梭式窑,最适应于规模不是很大的企业,灵活性很高,加上占地面积很小,在当时最适应改革后的体制,有好的设备和适应条件,对促进当初行业发展功不可没。随后,潮州陶瓷企业如雨后春笋般迅速崛起,陶瓷产业步入快速成长期,各种节能环保窑炉也相继得到开发。2000年之后,各式各样的节约型、环保型隧道窑、辊道窑在潮州陶瓷企业中广泛得到应用。在四通集团,企业最近新开发的这条96米长的全自动智能隧道窑,采用了先进的“推挽式”气流技术,将烧成时间进一步缩短到6个小时,成品率提高到90%以上,是目前潮州最先进、最节能的全自动隧道窑之一。 
企业有关负责人 陈曙:平均每三年对窑炉进行一次改造,每次都是朝着节能减排的方向,像这座隧道窑可节约石油气燃料成本42%以上,每年就可节约880吨液化石油气,折算金额约500万元。记者:从烧柴、烧煤的龙窑、倒焰窑,到燃气的梭式窑,再到环保的全自动智能隧道窑,“窑炉革命”30年征程中的这一个个坚实的脚印,印证的正是潮州陶瓷走科学发展、可持续发展之路的信心和决心。本新闻视频详见2008年10月6日《潮州新闻》点击http://www.czmop.com/news/cztvav/
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